一、磨床冷卻係統存在的問題
磨床由於(yu) 磨削量大,砂輪消耗快,鐵屑、磨料等雜質在冷卻液中含量過高,所以在調試過程中常見會(hui) 出現了如下現象;
1、水箱水麵上出現一層漂浮物,隨著漂浮物的不斷積聚,zui後導致冷卻水外溢,汙染環境。
2、循環效果差,冷卻水溫度高。
3、砂輪表麵粘著物多,致使工件表麵粗糙度不好,需經常修整砂輪。
二、改進方案
1、增設磨床磁性分離器
在原冷卻係統的基礎上,附裝一個(ge) 小回水箱,增設一套磁性分離器減少冷卻水中的雜質。原來的冷卻係統:冷卻水循環過程是:機床回水→回水箱→連接水管→水泵→機床。其中,水泵(1、2)把回水箱中的沉澱物泵入水槽,再經磁性分離器後入供水箱。改進後的冷卻係統:冷卻水循環過程為(wei) :機床回水→泵(1、2)→增設的磨床磁性分離器→水槽→原來的磁性分離器→供水箱→連接水管→回水箱→泵(3、4、5)→機床。這樣,原來水槽、水泵的位置都作了改動,供水箱和回水箱也作了相互置換。經過改進,回水箱中的水變得幹淨了。
2、設置隔板
在兩(liang) 個(ge) 水箱中設置高低錯落的隔板,使冷卻水在水箱中流動時間長一些,以得到充分冷卻即降低溫度
三、改進後的工作效果
1、由於(yu) 冷卻水雜質含量低,水箱中設置了隔板,冷卻水溫度高及工件表麵粗糙度不好等問題都得到了有效解決(jue) 。2、改進費用低,周期短。改進後的冷卻係統滿足現行工藝條件,保證了生產(chan) 的正常進行。
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